企業發展,科技先行。浮法玻璃廠把科技創新作為企業步入發展快車道的“助力器”,不斷完善科技創新管理體系,大力加強科技管理和投入,進一步提升科技創新能力,促使企業在產品質量、安全生產、節能環保等方面有了長足的進步,今年還先后獲得了6項實用新型專利和1項發明專利。 規范管理有抓手 今年年初,該廠組建了企業技術研究中心,并專門成立了技術攻關小組,全面加強生產技術攻關和科技創新,主要領導親自抓,分管領導具體抓,執行單位認真實施。對主要技術攻關項目,嚴格落實牽頭單位、執行單位、主抓負責人、廠分管領導和完成時間,層層壓實責任,穩步推進實施。并加強技術攻關過程管理,每月組織一次技術攻關階段性總結專題會,總結上一階段技術攻關成效,分析現有的生產工藝狀況,明確下一階段技術攻關方向。同時,采取走出去和引進來的方式,著力加強交流學習,對標一流,取長補短,持續推進企業生產工藝、設備設施等升級改造。 激發活力有實招 加大科技研發投入,建立科技創新獎勵機制,劃撥專項資金,建立以發明專利、工藝技術創新、技術標準為重點的知識產權保護體系,建立科技人員績效考核及獎勵制度……該廠有專業技術人員近60人,為充分激發他們的創新創業活力,該廠竭力營造良好的環境,今年共計劃投入研發資金1200萬元,國家高新技術企業認定申報工作也正在積極推進中。 同時,該廠堅持將崗位練兵同推廣新工藝、新技術相結合,技術比賽同技術攻關相結合,技術培訓同推廣先進操作方法相結合,充分調動技術人員、能工巧匠的創新創造積極性,發揮他們在技術創新過程中解決技術難題、實現科技成果轉化的骨干作用,人人參與技術攻關的濃厚氛圍已逐步形成。今年前三季度,該廠職工已對10個項目進行小改小革,有降低勞動強度的、有保障人身與設備安全的、有提質增效的,其中通過優化調整退火工藝,停止使用B1區電加熱,每天節省用電約1000度;對脫硫系統陰極線因短接頭進行改造,把內外絲的長度改成30mm,并加墊聚四氟聚乙烯墊圈,防止煙氣對絲口的腐蝕,確保了陰極線使用的安全性。 主攻項目有成效 產品質量、安全環保問題是企業生存的“命脈”。為推動企業長遠發展,該廠今年有計劃地主攻7個科技創新項目,其中就有4個是圍繞產品質量,3個圍繞安全環保。 鐵是玻璃生產的有害物質,在玻璃生產過程中原材料及燃料會帶入鐵進入熔化,影響玻璃質量。該廠通過“減少玻璃生產過程中鐵污染的技術攻關”,每天除鐵量由1公斤提高到7公斤,有效減少了玻璃鐵泡的產生,并一定程度提高了玻璃透熱性和透光率。該廠“提高煙氣脫硫效率,改善煙氣外觀的方法研究”攻關項目完成后,有效降低了系統阻力,煙氣帶水、拖尾現象有較大改觀,同時因系統阻力減小,確保了窯壓的穩定,降低了能耗,每月可節電5萬元,還使熔化更為穩定,提升了窯爐的使用壽命、提高了玻璃的質量。還有“提高出水水質的技術攻關”“減少浮法玻璃氣泡缺陷的方法研究”等一項項科技攻關項目,以及“一種新型玻璃檢測裝置”“一種玻璃制備用燒結裝置”等實用新型專利和發明專利的取得,為企業的發展注入了新的動能。